การลดระดับการบาดเจ็บในที่ทำงานมักขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่ชัดเจน แม้ว่าจะมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่พัฒนาแล้ว ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และการควบคุมรายวัน แต่อุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นได้ Irina Klimanova หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยในการผลิตของ "Rosatom Steklovolokno" แบ่งปันประสบการณ์ในการระบุสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าว การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าส่วนสำคัญของการบาดเจ็บเล็กน้อยและเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (near-miss) เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ไม่ปลอดภัยหรือตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เพิ่งติดตั้งใหม่
ข้อสังเกตนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการนำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์มาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อและติดตั้ง วิทยากรอธิบายว่าการเปลี่ยนจากแนวทางเชิงรับเป็นเชิงรุกไม่เพียงแต่ช่วยลดจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำกำลังการผลิตใหม่มาใช้งานอีกด้วย
การนำขั้นตอนใหม่มาใช้ใช้เวลาประมาณครึ่งปีและต้องใช้แนวทางที่เป็นระบบ ในตอนแรกทีมงานได้พัฒนาแบบตรวจสอบหลายแบบสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติพบว่าสิ่งนี้ทำให้การทำงานซับซ้อนและทำให้พนักงานสับสน ส่งผลให้มีการรวมรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นอย่างมาก
ในการนำเสนอได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคนิค (ITR) ในช่วงเริ่มต้นของการนำขั้นตอนมาใช้ มีการต่อต้านที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นในการกรอกเอกสารเพิ่มเติม วิทยากรแสดงให้เห็นตัวอย่างว่าจุดยืนที่แน่วแน่ของฝ่าย HSE (รวมถึงการชะลอการเริ่มใช้งานอุปกรณ์นานถึงหนึ่งเดือนครึ่งจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ) ช่วยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและทัศนคติที่มีความรับผิดชอบต่อขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างไร
ผลลัพธ์ที่ได้นั้นชัดเจนในตัวเอง: นับตั้งแต่มีการนำขั้นตอนมาใช้ มีการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ 43 เครื่อง มีการดำเนินการแก้ไขมากกว่า 700 รายการ และไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ไม่ปลอดภัยของเครื่องจักรที่ติดตั้งเลย
สำรวจห้องสมุดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมฉบับสมบูรณ์
ไปที่ห้องสมุด